钢铁料消耗是冶金行业重要的能源消耗指标,指标完成值的高低直接反映降低单位成本、创造经济效益能力的高低。降低钢铁料消耗是一炼轧今年的重头戏,本着打造国内同类炉型**水平这一目标,充分发挥100t转炉装备优势,紧盯国内先进指标,先后组织技术骨干实地考察学习,从冶炼操作、工艺技术方面进行分析对比,从改进和解决各环节存在的根源问题入手降低钢铁料消耗。
为确保钢铁料消耗目标的稳步降低,一炼轧克服废钢资源紧缺和外购铁水质量不稳定等困难,及时与生产、技术、质量、供应部门联系协调,把好数量关和质量关;进一步优化100t转炉生产组织,根据生产计划合理调整炉料结构,不断满足冶炼需要、满足下道工序需要。从规范操作入手,稳定装入量,提高装准率,减少喷溅;在工艺上发挥顶底复吹的冶金功能,控制合适的炉型和温度制度,强化前期脱磷操作,提高一次倒炉命中率,降低各类吹损,加强对渣钢、炉口等含铁物质的回收,合理优化炉料配比,提高矿石、球团等含铁物质的加入量,加强对含铁物质的回收和管理,采取相关技术措施降低渣料消耗。通过采取一系列有效措施,使影响钢铁料消耗的各个因素受控。
此外,一炼轧还定期组织四班炼钢工对冶炼工艺进行交流、学习,通过不断细化考核制度,利用经济杠杆作用调动职工参与降耗的积极性,有力地推动了降低钢铁料消耗工作的有序开展。据统计,今年九月份,一炼轧100t转炉钢铁料消耗完成1046.447kg/t,继续保持国内同类炉型**水平。